我廠膠合板熱壓機是1988年技改時購買的二手設備,規格為 3 X 7英尺,總壓力為 600t,生產廠家為齊齊哈爾輕工機械鍛造廠。在使用5年后,生產出的膠合板產品逐漸出現缺陷,即膠合板熱壓后,按工藝要求需堆放一段時間,這時板堆出現一端高、一端低的現象,產品經鋸邊后,一端嚴重脫膠、開裂,一等、二等品率降為20%,返修率有時達對70%。
1 熱壓板腐蝕的原因
針對以上情況,我廠技術、維修人員進行了大量的檢查、測量及分析工作。根據熱壓三要素:壓力、溫度和時間,首先懷疑是油缸壓力不均,或是壓力油在6個缸中分配不勻,故對進油閥、分油閥、油管進行了清洗和檢查,并更換了液壓油。然后在油缸備用放氣孔安裝壓力表測試,未果。再檢查熱壓板內部蒸汽通路,測量熱壓溫度,亦未發現問題。
后來,操作工發現每次在冷態下開機加熱時,壓板下壓面的右端,也就是膠合板開裂的一端有水滴落下。經檢查發現,在壓板的下壓面上已有一條寬80~100mm不等的腐蝕帶,深度為0.5~1.5mm 不等。漏水的地方為壓板內部蒸汽通孔堵頭的焊縫被蝕穿處,造成蒸汽水外滲。而在熱態時,水滴被蒸發了,因此看不見。
分析后找出原因如下:該壓板規格為3x7英尺,而我廠生產的膠合板幅面為3X6英尺,裝板時以一端為基準,另一端就多余1英尺;又因壓板上壓面有墊板便于裝卸板,而下壓面沒有墊板,在工作中大量的甲醛蒸汽和水汽沒能及時排走,直接熏蒸下壓面,有時又有多余的膠液粘附在上面,使壓板長期受腐蝕而產生缺陷。
2 熱壓板腐蝕面的修復
因更換壓機熱壓板費用昂貴,因此我廠采取了如下修復方法。
①將熱壓板拆下后,用鋼刷刷掉銹末,再用稀鹽酸(濃度為15%~20%)清除銹斑,讓壓板露出金屬色。
②用φ5mm 的422焊條在腐蝕帶進行堆焊。因單面堆焊會造成壓板彎曲,故宜采用雙面堆焊,使其焊堆應力相互抵消。
③在龍門刨床上將堆焊好的壓板雙面刨光,刨削量為 0.5mm。
④若因刨削使堵頭焊縫開裂,則需進行挖補。即在雙面刨光后,將每塊壓板逐一進行蒸汽試壓檢驗,發現有冒水珠的,做好標記。關掉試驗蒸汽后,用角向磨光機在水球冒出的焊縫處磨出長槽或圓槽,再堆焊,然后用磨光機磨平。
3 預防熱壓板腐蝕的措施
用厚1.5mm的拋光不銹鋼板對壓板的下壓面進行包墊,方法如下:
①將鋼板按壓板幅面尺寸加工,在長寬端留出部分固定片(寬度方向兩側各留2個固定片;長度方向兩側各留8個固定片),在每個固定片上鉆φ6.2 mm的孔。
②在壓板厚度方向相應的位置鉆攻 M6 xl5mm的內螺紋孔。
③將固定片向上折彎,用 M6 x 10mm 的螺桿固定在壓板上。
以上修補,為我廠節約了大量的資金。而且采取上述預防措施后,至今已有7年,壓板未出現異常損壞,使用良好。
羅佳清(江西省樂安縣膠合板廠)
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